小型高壓反應(yīng)釜設(shè)備 譽金機械 小反應(yīng)釜設(shè)備
小型高壓反應(yīng)釜設(shè)備 譽金機械 小反應(yīng)釜設(shè)備
小型高壓反應(yīng)釜設(shè)備 譽金機械 小反應(yīng)釜設(shè)備
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小型高壓反應(yīng)釜設(shè)備 譽金機械 小反應(yīng)釜設(shè)備
小型高壓反應(yīng)釜設(shè)備 譽金機械 小反應(yīng)釜設(shè)備

小型高壓反應(yīng)釜設(shè)備-譽金機械-小反應(yīng)釜設(shè)備

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發(fā)貨地 山東省濰坊市
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商品參數(shù)
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商品介紹
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聯(lián)系方式
規(guī)格 可定制
外徑尺寸 可定制
內(nèi)鍋尺寸 可定制
容積 可定制
電機功率 3(kw)
品牌 譽金機械
加工定制
電熱功率 36(Kw)
攪拌轉(zhuǎn)速 可定制(轉(zhuǎn)/分)
訂貨號 不銹鋼反應(yīng)釜
貨號 不銹鋼反應(yīng)釜
種類 不銹鋼反應(yīng)釜
型號 不銹鋼反應(yīng)釜
報價方式 按實際訂單報價為準(zhǔn)
產(chǎn)品編號 7947045
商品介紹







根據(jù)現(xiàn)場場地布置,并結(jié)合參考了化工設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)反應(yīng)釜尺寸,選取其內(nèi)徑Di1=Φ1800mm,按充裝系數(shù)0.85 計算, 實際容積為V=6/0.85=7.05m3。按GB/T25198-2010《壓力容器封頭》選取橢圓形封頭,查其容積V=0.827m3 , 形狀系數(shù)K=1 。則筒體高度為:h=(7.05-0.827x2)/ (πx0.92)=2.12m。夾套選取Di2=Φ2000mm。通過用戶提供的工況,在參照GB150-1998《鋼制壓力容器》確定釜體內(nèi)設(shè)計壓力位工作壓力的1.1 倍,即設(shè)計壓力Pc1 為0.2x1.1=0.22MPa 設(shè)計溫度依據(jù)夾套選取了t1=164℃,夾套依據(jù)用戶使用過程中的蒸汽的溫度查閱在相應(yīng)溫度下的飽和蒸汽壓為0.6 MPa,故我選取了夾套設(shè)計壓力為Pc2=0.6MPa,設(shè)計溫度為t2=164℃,焊接接頭系數(shù)Φ取0.85。



由于用戶單位提供的介質(zhì)具有腐蝕性,通過與用戶溝通介質(zhì)的腐蝕性及對材質(zhì)的焊接性的把握, 選取了釜體結(jié)構(gòu)采用00Cr17Ni14Mo2,厚度負偏差C2=0.8mm,腐蝕余量C1=0mm。通過查詢GB150-1998《鋼制壓力容器》中材料的設(shè)計溫度下許用應(yīng)力與其試驗溫度許用應(yīng)力通過插值法可以算00Cr17Ni14Mo2 材質(zhì)試驗溫度許用應(yīng)力[σ]=118MPa,設(shè)計溫度許用應(yīng)力 [σ]t=114.48MPa,試驗溫度下屈服點 σs=177 MPa,夾套采用Q235-B 材質(zhì),厚度負偏差C2 =0.8mm,腐蝕余量C1=1mm。其試驗溫度許用應(yīng)力 [σ]=113MPa,設(shè)計溫度許用應(yīng)力[σ]t=110.76 MPa,試驗溫度下屈服點σs =235MPa。






本文針對化工反應(yīng)釜作業(yè)中壓力異常升高引起的事故原因,從事故樹安全分析理論出發(fā),對其結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改進及有關(guān)內(nèi)容進行研究,以確保其進行化工生產(chǎn)作業(yè)的安全性。反應(yīng)釜在化工、制藥等多行業(yè)領(lǐng)域中都有較為普遍的應(yīng)用,由于其作業(yè)中存在較為復(fù)雜的固液多相混合情況,容易生成較多的熱傳遞效應(yīng),一旦混合效果不理想就會導(dǎo)致多種問題發(fā)生,造成各種不安全事故。因此,針對反應(yīng)釜結(jié)構(gòu)設(shè)計現(xiàn)狀,進行優(yōu)化與改進研究,具有十分突出的必要性。下文將以化工反應(yīng)釜為例,根據(jù)其作業(yè)中壓力異常升高導(dǎo)致發(fā)生的原因,從事故樹安全分析理論出發(fā),對其反應(yīng)釜結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改進進行研究,以確保其進行化工生產(chǎn)應(yīng)用的安全性。






化工反應(yīng)釜結(jié)構(gòu)優(yōu)化與改進設(shè)計的思路分析根據(jù)上述對化工反應(yīng)釜生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境及其結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進必要性的分析可以看出,在實際作業(yè)中,由于化工反應(yīng)釜的運行作業(yè)環(huán)境較為復(fù)雜,再加上在反應(yīng)釜內(nèi)部參與反應(yīng)的物質(zhì)及原料屬性較為特殊,危險性較高等多種因素影響,導(dǎo)致其作業(yè)安全隱患與事故發(fā)生風(fēng)險較高,對化工生產(chǎn)安全也存在較大不利影響。為此,本文以帶攪拌化工反應(yīng)釜為例,結(jié)合其工作情況,運用事故樹安全分析法,針對化工反應(yīng)釜反應(yīng)過程中的壓力異常升高問題及原因,對其結(jié)構(gòu)進行評價,并通過優(yōu)化改進減少其不安全因素及隱患的存在。如下圖1所示,即為根據(jù)化工反應(yīng)釜工作運行的實際情況,以其反應(yīng)過程中壓力異常升高事故情況為例,在進行事故原因及邏輯關(guān)系分析后.


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公司名稱 臨朐譽金機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系賣家 王經(jīng)理 (QQ:442609006)
電話 钳钶钶钹钼钹钸钳钹钺钺
手機 钳钶钶钹钼钹钸钳钹钺钺
傳真 钺钼钶钸-钶钸钼钶钸钵钵
網(wǎng)址 http://www.lqyujin.com
地址 山東省濰坊市